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第65章 解决方案【求首订!!!】(1/5)

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再进行几次试飞没有问题之后,剩下机的详细数据了。精度生时飞拟方法的工作就是,以获取副翼反效发确定常浩南的模

在试飞团下,03队的努力流起飞,仅仅用了五天的试飞时间就完成了全部工作和04两架原型机轮

确,带弹状态下的飞时,就会出现副翼机在空速和仰,常浩南的计算完全正角达到一定最终证明反转现象。数值

上,即便将挂载调整实战状态更晚一法避免,只是会出现得这种情况依然无些。为更接近实际枚霹雳8,的两枚阿斯派德加两

,常浩飞工作的结束南的系统状态也发生了变化随着

:85科研点数

lv2(0/)理论水平:

工程经验:lv11000)(70/

管理能力:lv0(򅉃100)

:lv1综合能力

目:0正在进展的项

可以开展的项目:1】

相比之前增加了10点科研点数,以及高达50点的管理经验

也算是不错的收获了。

……

天下午。完整试飞数据的当拿到

还是那个会议室,还那些是上次的

直接请到了姚梦娜林示宽三个人被异常支棱的表现,今天会议桌前面靠他和置。近杨奉畑的位只是由于常浩南

凝重了很氛变得多——这一次,会场中的气

下就出现副翼反在不到两倍而且副翼反效时对应的偏转角只有10°。音速的情况效现象,发生

°每秒,做一个普普通通的90°滚转脱离转率只有不到30相当于对应的滚动作都需要3秒钟时间

能力的高空高速截击机来说完全是不可接这对于一种主打受的

因此所有人从一开始就排除了通过飞控限案。制飞行性能的答

行修改。必须得对机翼进

在199公共场合吸烟这子里就进入了烟那么避讳长时间,整个屋,所以在大家进入会议雾缭绕的状态。种事并没有6年这会,人们对于之后没多

南非常讨厌烟味,因到了更靠近窗户的位置。常浩稍稍挪

奉畑:是杨第一个发言的当然还

,这是问题既然存在程项目组之后志加入气馁,进度就越少,那就是尽早发现更小常同志和小姚同,所以从这个角度看,给咱们送好,越早,咱们耽搁的的一份大礼。”“大家不要感到三工

沉默之后,不知道带头谁第一个鼓起掌来。在片刻的

着便是掌声雷动。紧接

夸奖了一番常浩南和姚梦娜,又提振了整个项目这一句话,既组的士气。

等到掌声逐渐平息后,杨奉畑才继续说道

原型机按照之前场到阎良,先进行不涉八三工程的试飞进度,尽量不耽误的计划,下个月初转及带弹项目的试飞,而04号验证“为了我决定先让03号进行改装。”机留在112厂,准备

证机,因此等到证飞行。”这样一号一起进行经不能算作全状态验来,03号机已机翼全状态验问题解决之后,再利用备份零件制考虑到一架05号验证机,与04

有相对比较充进了。翼进行改“这样,我们就裕的时间对机可以

一个的副总设计奉畑左手边第师柳明终于开了口几分钟之后,坐在杨

拿到的数据,出现副翼试飞积问杂,还反效的原因不算复是老生常谈的附面层堆这几天“同志们,根据题。”

翼上横向流动最剧烈增加一对“最简单的解决办法的位置翼刀。”,还是在机

常浩南微微点了点头。

果然还是选择了和后世一样的解决方式。1所的工程师们

实际上从当下的角度出最好的办法发,也确实是

层也会逐渐向翼梢中机翼上表,相应的,附面在飞机飞行的过程面的气流会自动向翼梢流动积。

的剪切力,导致机显的引发副翼效率降低甚弹性形变,从而堆积起来翼发生明程会带来很大,而这个分离过的气流最终会在翼梢分离至反效。

要想避免这种情况出现加一对挡板气流拦住。把横向移动,最简单的办法就是在机翼上表面增

也就是翼刀。

还是有人提出了不同的不过,意见

在的歼8-3机翼上已如果再增加……”一对的话,是否有但是柳总,现经有两对翼刀了

也不升力系还是涡提早破裂,因此减小了作原理本质是让前缘迎角,对于飞行性能也是没有代价的,其工翼刀虽然简单有效,但存在一定影响的。数和失速

且设好。翼刀在观感上也比较不计太多组

外一个人询问道。融合为一组大的翼刀小型翼刀,就像歼6那样?”另是否可以考虑把三组

否定:不过很快遭到了

更大能力的影响反而3这么大一架量而已,过失速不偿失“那只能减少一点点重飞机来说得,对于歼8-了。”对升力和

的方案。半个小时,激烈地讨论持续了大概仍然没有得到一个所有人都认同

中的报告没有开口的常,有人把视线投向了终于一直低头看着手浩南。

“常博士,决办法?知道是否,不有更好的解这个问既然是你发现了

来。会议室里逐渐安静了

了贴着试飞结果和设黑板旁边。计图的常浩南站起走到身,

常浩南转过身,看着面前一众工程师“首先,要告诉家一个好消息。说道:

费的时间应该会比的参数化建模,因此“经过预计中更本完成了歼8-3数字化设计组的修改设计所花原型机气动和结构设。”努力,天整个过去几已经基

常的成果。又是一个不同寻

飞行器气动外形计需要对形进行评估,而需要反复对飞各种不同的气动外化设行器气动外形进行修改,以期改善其气动性能。

几何模型建模周期。改变设而一旦有大缩短了参模型,就可以通过型变化,从而大计参数来驱动几何

来之后还不到十天就的任务,半都没太多实质解决了。林示宽带人搞了一年性进展常浩南过

字,但几现。提到自己的名乎所有人都默认这是他深藏功与名的表虽然后者并未

阵掌声。又响起了一于是

南伸出手向下压了压示意先低调:常浩

的改进方案南拿起一,我也确实有个不太成笔,在设计图上面比熟的想法。”常浩划着继续说道“至于机支没有削过的铅

的思路是没问题的,但根近。”集的区域是机向气流最密“增加果,机翼表面横一对翼刀翼后缘附据我的模拟

观感上也把本翼铰链整流罩扩展我认为为后缘翼刀,这样增加乎可以忽略因此可以就存在的上更接近原来的双翼刀。的死重不计,并且在下副

计中引入前飞机的,这“同时,可以在机翼设数和失速迎角造成前缘缝翼低速缘装置低空以大大改善性能以弥补翼刀对在!”中低速度段升力系样不仅可的影响,甚至可,比如前缘襟翼或者

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